春日渐盛,和温度一起攀升的,是四川盆地是我国天然气工业的摇篮,一大批开发年限长、历史贡献突出的老气田,曾撑起我国天然气开发的半壁江山。进入开发中后期,这些“老将”普遍面临地层压力衰减、单井产能偏低、含水上升乃至关停闲置等难题,再加老区无新块接替、老气田自然递减加剧,一度被视作增产“鸡肋”。
如何让老气田焕发新风采?中国石油西南油气田公司坚定走挖潜增效之路,向存量要增量、向治理要产能,让老气田在新时代重焕生机。
一季度,公司天然气产量同比增长8%,老气田可谓立下大功:全区块实施各类工艺措施1234井次,累计实现措施增产气量9.57亿立方米,为一季度“开门红”筑牢了坚实的稳产根基。
颗粒归仓的超9亿方气从哪来?
9.57亿立方米天然气是什么概念?按三口之家日均用气1立方米计算,足以满足近262万个家庭一年的生活需求,守护千万户家庭的烟火暖意。
对西南油气田公司全年超500亿立方米的天然气产量而言,1立方米或许“微不足道”,但对普通家庭来说,每一方气都是民生温度与保供担当,这正是西南石油人坚守“颗粒归仓”的初心。

一季度老气田增产的9.57亿立方米,正是源自西南油气田公司对一口口沉睡老井的唤醒、一处处潜力区块的再评价,更源自其对老气田“精耕细作”的不懈追求。
常规老气田的老井,是挖潜增效的一个核心区块,其中,一口已停产40年的老井,在今年一季度再次书写它“春天里的故事”。
相17井,位于重庆市渝北区兴隆镇,于1983年正式完钻,虽曾有过短暂的成效,但由于地面仅配套泄压流程,未同步建设集输管线,该井产能长期未能得到有效释放,资源沉睡至今。
新时代的西南石油人没有放弃这份“家底”。通过完善地面管网、优化生产制度、精准组织复产,这口“高龄井”终于重归生产序列——3月18日10时10分,相17井正式开井导入生产流程,开井前油压28.95兆帕、套压28.97兆帕,投产后瞬时产量达2.4万立方米/天,目前生产运行平稳,为老区挖潜再添“底气”。
老井焕新、捷报频传。
3月27日,卧85井MK组上试获日产超11万立方米工业气流,作为重庆气矿“十五五”第一口上试井成功获气,标志着老井挖潜与潜力评价再获重要突破,也为老区拓展增储上产新空间打开了局面。
老区扩边同样成效显著。
3月6日,中坝025-X1井测试获日产超10万方工业气流,标志着致密气老区滚动扩边提产取得关键成果。作为开发52年的老气田,中坝气田面对断层发育、易井漏、储层致密等多重挑战,依靠地质工程一体化精准攻关,成功实现老气田再获高产、再增产能,走出了一条老区滚动开发的新路径。
从关停井复产到老井侧挖新层,从单井获气到老区扩边,从老区精细管控到老气田系统治理,一批“高龄气井”“问题区块”重回产能阵列,共同汇聚成超9亿立方米的增产底气。
1234井次增产措施背后有啥“新门道”?
在西南油气田公司2026年一季度生产经营分析视频会上,一个数据引发关注——一季度对老气田实施工艺措施1234井次。
措施增产,绝非简单“修修补补”,而是一套精准施治、系统提效的“组合拳”,是技术创新与精细管理的双向赋能,让老气田实现从“被动递减”向“主动增产”的转变。
措施解堵,让低产井“重获新生”,磨溪022-X41井便是典型案例。
磨溪022-X41井2020年1月投产,初期日产气10万立方米,随后油压、产量快速下滑,2025年日产仅维持在2万立方米左右,2026年初更是出现井筒严重堵塞,生产举步维艰。
对此,西南油气田公司结合低压低产气井治理经验,量身定制“连续油管冲洗+小规模酸化+控压放喷”一体化解堵工艺,精准打通井筒“堵点”、疏通生产“脉络”。措施落地后,该井日产气量由2万立方米回升至10万立方米,无阻流量从2.9万立方米跃升至21.5万立方米,堵塞率从63%降至0,不仅实现单井高效复产,更为磨溪区块深化地质认识、优化井位部署、提高储量动用率提供了有力支撑。
另一边,长宁公司的创新实践,也为老气田挖潜提供了可复制的经验。
通过“一井一策”精准匹配每口老井的“病症”,“包保制”压实责任、确保措施落地,POC/AI预警提前防范生产风险,再加上复合排采、电驱气举等先进技术加持,形成了“预警-施策-管控-复盘”的全流程管控体系,有效遏制老井递减,让每一方天然气都不被浪费。
系统闭环管控,更是让老气田“稳得住、可持续”的关键。
针对中坝气田地层压力低、气井带液困难等老区共性难题,西南油气田公司构建“精谋划、严管理、深总结”闭环工作体系,创新推行“地层+井筒+地面+生产管理”四维评价模式,遵循“工艺简单、费用较低、效果最好”原则,精准筛选挖潜井、制定“一井一策”治理方案。精准锁定挖潜气井、编制专项方案、落地针对性措施……治理效果一步一步实现最大化。
从一口井的精准治理,到一个气田的系统提升;从被动应对递减,到主动挖潜增产,西南油气田以技术创新、精细管理破局,让“老区不老、存量变增量”从愿景变为现实。中国石油西南油气田公司上产的热力值。
一季度,西南油气田公司天然气产量同比增幅超8%,实现良好开局,天然气产量、石油液体产量均超计划完成,再创历史新高。
开局看全局,起步见精神,这份“开门红”成绩单,正是西南油气田公司奋进“十五五”的真实写照。
在日前举行的公司2026年一季度生产经营分析视频会上,这份成绩单被系统拆解分析。循着数据与图表观察四川盆地,常规气与非常规气领域“新面孔”竞相发力,从地层深处源源不断地汇入能源动脉,共同奏响一季度上产“最强音”。
“新新”相印:新井闪亮登场、新层系高效上产
新年伊始,新井便展现出强劲动能。
2026年一季度“开门红”,在年初就已奏响序章——1月5日,蓬莱气田灯二气藏PL001-H32井测试获日产110万立方米、无阻流量超180万立方米的高产工业气流,成为西南油气田公司年度首口“百万方”级气井,打响常规气产能建设“第一枪”,更成为一季度常规气新建年产能较计划超8%的“功臣”。
另一边,致密气领域同样捷报频传。
在川西致密气主阵地,天府气田、大塔场气田评价上产步伐持续加快,中坝025-X1井测试获日产超10万立方米高产工业气流,在低孔低渗储层中实现高效突破,为致密气规模建产拓展了新空间,进一步丰富了天然气增产矩阵。
非常规气领域则实现了新层系的里程碑式突破。
在一季度的尾声,重庆气矿传来捷报——大页1H1平台累计产气突破1亿立方米,标志着WJP组新层系非常规气开发取得里程碑式进展。该平台自2025年5月投产以来持续稳产,一季度再创新高,采用首创的“拉链式+全电驱”作业模式,综合压裂时效创国内深层非常规气最高纪录,为新层系高效上产提供了坚实保障。
整体来看,一季度,西南油气田公司累计投产新井39口,新建年产能11.05亿方。其中,非常规气板块投产井数、新建年产能以及老区滚动扩边提产等领域,贡献了诸多超预期的成绩。原油投产1口井,启动顺庆油田扩大先导试验等2项开发方案编制,为开局之年高质量上产筑牢根基、积蓄势能。
新井发力、新层系突破,最终转化为实实在在的产能增量。
3月11日,西南油气田累计生产天然气突破100亿立方米,顺利拿下首个百亿方,为完成全年产量目标奠定坚实基础,标志着公司上产步伐持续加快,能源保供的“底气”更足。
“强强”赋能:管理提速、技术攻坚双轮驱动
一季度39口新井投产的背后,还有一个数据值得关注——累计提前投产1293天。
“抢”出来的不仅是时间,更是实打实的产量。新井建设与产能落地的背后,是一套精准发力的硬核举措。
完善管理机制,向制度要效率——编制下发《2026年井工程运行方案的通知》,结合年度产量、储量任务,明确井工程4大阶段、10个关键环节控制周期,系统梳理井工程运行关键指标,统筹推进各项工作。
精细过程管控,向执行要效益——坚持“日跟踪、周通报、月分析”常态化运行管控机制,聚焦井工程运行全过程周期管理,实现单井跟踪督办、预警纠偏全覆盖,一季度对标对表及跟踪督办50余井次。
高效运行组织,向协同要速度—— 针对川渝地区人口密集及春节集中返乡情况,西南油气田公司提前梳理钻机搬迁和重点井安排,全力保障节假日和“两会”等重要时段井工程各环节工作有序推进。
技术攻坚克难,向创新要潜力——产能建设过程中,针对蓬莱气田灯二段底水气藏提产和控水两大挑战,通过“地质-地震-工程”多学科协同作战,攻克陡坎精确入靶、优质薄储层精细跟踪、避水改造精准施工三大技术难题,为蓬莱气田整体上产保驾护航。
坚持“早、优、精、控”,紧盯关键节点,西南油气田一季度在新井建设与产能落地方面,按下“快进键”、跑出“加速度”。
从地层深处的技术突破,到生产一线的精细管控,一系列实招硬招让上产更有底气、更有效率、更可持续。一季度强劲开局,既展现出油气生产蓬勃向上的新气象,更彰显出以精细管理、技术攻坚实现高质量上产的硬实力,为冲刺全年产量目标、奋进“十五五”新征程注入了澎湃动力,以首季“开门红”引领全年“满堂红”。
